焦化廢水處理工藝流程:對于焦化廢水的處理,我國主要采用A/O或A2/O工藝,但是此工藝存在一定的局限性。脫氮率受硝化液回流比限制,原水受C/N比限制,需要的動能消耗巨大,但焦化廢水的處理效果一般。采用優(yōu)化前的焦化廢水處理工藝,處理水質(zhì)為COD:4500~7500mg/L、氨氮:550~1300mg/L、揮發(fā)酚:400~600mg/L,處理之后的水質(zhì)為COD<500mg/L、氨氮<50mg/L,油<10mg/L,SS<5mg/L等。
針對我國焦化廢水的處理問題,對焦化廢水處理過程進(jìn)行優(yōu)化,具體的工藝流程為:
(1)對煉焦、煤氣凈化、化工產(chǎn)品生產(chǎn)過程產(chǎn)生的焦化廢水進(jìn)行處理,廢水的水質(zhì)為COD:4500~7500mg/L、氨氮:550~1300mg/L、揮發(fā)酚:400~600mg/L等。將焦化廢水放入隔油池中1.5~2h,將焦化廢水中的輕油與重油排出,再利用氣浮處理降解廢水中的氨氮,之后進(jìn)行隔油。經(jīng)過此過程處理的焦化廢水,水中的雜質(zhì)含量為COD<4500mg/L,氨氮<350mg/L,油<35mg/L,SS<15mg/L等,水中的有害物質(zhì)含量明顯降低。
(2)將經(jīng)過氣浮處理、隔油的焦化廢水導(dǎo)入調(diào)節(jié)池,并與生活廢水進(jìn)行配水,二者的比例為1.21。配水后的焦化廢水的雜質(zhì)含量為COD<2200mg/L,氨氮<180mg/L,水中的pH為6~9。將70%的焦化廢水排入到好氧池中,余下30%的廢水直接排放到厭氧池的前端進(jìn)水口。焦化廢水在好氧池中的水里停留時間為41~46h,在一沉池中的水力停留時間為4~5h,在厭氧池中的水中停留時間為28~34h。利用蒸氨設(shè)施去回收一定的氨氮,去降低廢水中COD的濃度。
3)將焦化廢水導(dǎo)入混凝沉淀池,按照規(guī)定的比例加入PAM陰離子型絮凝劑,再科學(xué)地加入一定量的PAC絮凝劑,通過絮凝劑降解水中的化學(xué)物質(zhì)。將混凝沉淀池處理完的焦化廢水導(dǎo)入深度處理池,利用臭氧對焦化廢水進(jìn)行脫色處理。處理完畢后,對焦化廢水進(jìn)行檢測,其水質(zhì)為COD<85mg/L,氨氮<11mg/L,揮發(fā)酚<0.4mg/L,氰<0.3mg/L,水中的油與大顆粒雜質(zhì)*清除。
2.焦化廢水處理工藝的優(yōu)化效果:焦化廢水處理工藝的優(yōu)化流程具有一定的優(yōu)勢,主要表現(xiàn)為以下幾方面:
(1)焦化廢水的生化處理階段,按照比例將廢水分流,分別進(jìn)入好氧池與厭氧池進(jìn)行處理。此過程與傳統(tǒng)的處理工藝相比,能降低好氧池的壓力,提高污水的降解能力,并且將少部分廢水排入?yún)捬醭?,能補(bǔ)充好氧池的動力與碳源,從而促進(jìn)反硝化反應(yīng)的進(jìn)行。
(2)一沉池的廢水回流到1號好氧池中,能促進(jìn)硝化反應(yīng),提高了1號好氧池的污泥濃度,從而提高好氧池的COD降解能力,促進(jìn)硝化菌的成長。
(3)焦化廢水的生化處理過程,能將各個階段的反應(yīng)融合在一起,微生物菌群比較獨(dú)立,在專門微生物的作用下,廢水中的化學(xué)物質(zhì)能被有效地降解。此過程對焦化廢水中的COD、NH3-N、酚、以及qing化物等處理的效果較好,能促進(jìn)脫氮的硝化反應(yīng),廢水處理的效果較好,并且效率較高。
(4)好氧池利用彈性原料,可以使活性污泥不會產(chǎn)生膨脹,具有良好的出水效果,SS降低,有利于后續(xù)處理。
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